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弘揚愛(ài)國奮斗精神 建功立業(yè)新時(shí)代
聚焦技術(shù)前沿 聚力創(chuàng )新驅動(dòng)——記光電科技公司高效電池事業(yè)部技術(shù)主管楊少華
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來(lái)源:光電科技|2018/11/1 17:33:00|作者:劉碧峰|人氣:24722

光電科技公司堅持實(shí)施人才強企戰略,弘揚愛(ài)國奮斗精神,全力營(yíng)造引才、留才、用才、愛(ài)才、成才的人才成長(cháng)氛圍,激勵科技人員建功新時(shí)代,近年來(lái)涌現出一大批年輕的高學(xué)歷技術(shù)骨干,高效電池事業(yè)部技術(shù)主管楊少華就是其中之一。

楊少華,2014年6月從西安工業(yè)大學(xué)光學(xué)工程專(zhuān)業(yè)碩士研究生畢業(yè),同年8月進(jìn)入陜西有色光電科技有限公司。4年多來(lái),他發(fā)揮專(zhuān)業(yè)所長(cháng),聚焦太陽(yáng)能光伏技術(shù)前沿,在科技研發(fā)和技術(shù)創(chuàng )新上取得了長(cháng)足進(jìn)步和顯著(zhù)成績(jì)。2016年、2017年連續兩年獲集團公司科學(xué)技術(shù)三等獎,2018年初當選首屆光電科技公司“技術(shù)能手”。

潛心鉆研,成為技術(shù)研發(fā)排頭兵

2015年是光電科技項目建設一期收尾、試車(chē)投產(chǎn)的關(guān)鍵之年,楊少華在高效電池事業(yè)部廠(chǎng)務(wù)部負責CDS間投入前的驗收調試、化學(xué)品倉庫改建、樓頂酸排和有機排等工作。這些工作盡管繁瑣,但卻使好學(xué)的他迅速掌握了電池生產(chǎn)車(chē)間風(fēng)、水、電、氣結構配置,為后來(lái)從事車(chē)間技術(shù)工作打下堅實(shí)基礎。不久,楊少華走上了技術(shù)崗位負責電池生產(chǎn)線(xiàn)工藝調試。面對人員不足、時(shí)間緊迫、任務(wù)量大等困難,面對不同網(wǎng)版圖形、漿料粘度,夜以繼日,通過(guò)實(shí)施一個(gè)又一個(gè)實(shí)驗方案,最終達到絲網(wǎng)印刷工序網(wǎng)版圖形、漿料粘度與燒結工藝成功匹配,保證了產(chǎn)線(xiàn)順利生產(chǎn),太陽(yáng)能電池轉換效率從調試剛開(kāi)始時(shí)的17.6%提高到優(yōu)化后的17.8%。楊少華堅持不懈進(jìn)行工藝優(yōu)化,電池轉換效率當年底穩步提升至18.0%左右。在當時(shí),這一數字已走在了行業(yè)前列,中國有色金屬報、陜西日報、太陽(yáng)能光伏網(wǎng)等20余家媒體作了報道。

攻堅克難,勇攀技術(shù)高峰

2016年,楊少華在技術(shù)人員緊張有序的努力合作下,緊盯技術(shù)發(fā)展最前沿,使車(chē)間工藝優(yōu)化日趨完善,各項技術(shù)指標穩步提升,生產(chǎn)、技術(shù)、安全、質(zhì)量等文件日趨完善。多晶電池量產(chǎn)以來(lái),PECVD工序因最早采用笑氣工藝導致鍍膜質(zhì)量不理想,返工率較高,甚至一度達到7%左右。事業(yè)部為此成立PECVD鍍膜質(zhì)量改善小組,楊少華負責對人、機、料、環(huán)、法各方面綜合分析研判,經(jīng)過(guò)反復試驗,通過(guò)優(yōu)化鍍膜工藝、改良石墨舟清洗、改善飽和工藝等措施,使PECVD鍍膜質(zhì)量大為改善,返工比例降至1.5%左右。當年后半年隨著(zhù)絲網(wǎng)二次印刷調試使用、三柵圖形優(yōu)化成四柵圖形等一系列工藝方案的先后實(shí)施,電池轉換效率穩步提升至18.4%左右。楊少華及團隊也通過(guò)反復實(shí)踐掌握了電池研發(fā)領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)與核心工藝。

追趕超越,占領(lǐng)技術(shù)制高點(diǎn)

2017年3月,電池生產(chǎn)線(xiàn)漏電率較之前的1.5%左右陡然增大到2.5%,并有增高趨勢。為此,楊少華帶領(lǐng)技術(shù)團隊在進(jìn)行了前期數據統計、歸類(lèi)分析后制定出詳細可行的產(chǎn)線(xiàn)工藝衛生條例,對制絨、刻蝕段工藝進(jìn)行調整,PECVD對舟的清洗和飽和做了改善,有效降低了點(diǎn)漏電和邊緣漏電出現概率,到6月底漏電率降至1%以?xún)取?月起楊少華帶領(lǐng)團隊率先在產(chǎn)線(xiàn)導入無(wú)網(wǎng)結技術(shù),完成小批量和中批量試驗,實(shí)驗結果證實(shí)轉換效率提升0.08-0.12%左右,正銀單耗下降10mg,網(wǎng)版壽命提高5000pcs。同年,楊少華帶領(lǐng)團隊通過(guò)對PECVD工藝技術(shù)創(chuàng )新研發(fā)和反復實(shí)驗,氮化硅薄膜沉積工藝取得關(guān)鍵性技術(shù)突破,成功研發(fā)出沉積三層氮化硅膜的最優(yōu)工藝條件,電池轉化效率一舉提升0.07%—0.1%。

提質(zhì)增效是制造業(yè)永恒的話(huà)題。2018年春節剛過(guò),在前期市場(chǎng)調研基礎上楊少華及團隊對抗PID工藝路線(xiàn)進(jìn)行更改,由之前的笑氣工藝變?yōu)槌粞豕に嚕诮M件車(chē)間測試CTM值在1%以?xún)龋闲袠I(yè)標準。與笑氣工藝路線(xiàn)相比,按照臭氧工藝路線(xiàn)生產(chǎn)每年可降低生產(chǎn)成本20萬(wàn)元,且每個(gè)班PECVD增加產(chǎn)能5000PCS。

作為一名基層技術(shù)人員,楊少華十分注重與團隊成員溝通交流,提高大家的積極性和主觀(guān)能動(dòng)性,使團隊處于和諧、融洽的工作氛圍中。他常說(shuō),生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)高效低耗的電池片是一名技術(shù)人員的責任,更是踐行綠色發(fā)展的使命。工作中,他充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性和專(zhuān)業(yè)特長(cháng),弘揚愛(ài)國奮斗精神,不斷學(xué)習吸收消化改進(jìn)新工藝新技術(shù),在實(shí)現光電夢(mèng)的征程中建功立業(yè),為光電科技公司搶占技術(shù)制高點(diǎn)貢獻了力量。